配水闸

钻井技术泡酸解卡技术在塔中1

发布时间:2022/7/11 17:31:43   

[来源:石油钻采工艺]作者:邓昌松、何银坤、冯少波、任 亮、王鹏程 何川江(中国石油塔里木油田分公司,新疆库尔勒 )

摘要:

塔中11井钻遇了两个漏层和一个高压层,同一裸眼内存在多个不同的压力系统。钻井复杂使得钻井液性能变差,钻井液携砂性变差、滤饼摩阻增大增加了发生卡钻事故的概率。钻井过程中发生了2次卡钻事故,由于卡钻地层为碳酸盐岩储层,借鉴试油、修井的酸化技术来解除卡钻事故。实践表明,泡酸解卡工艺是一种解除碳酸盐岩储层卡钻行之有效的方法,还利于储层保护,但能否在大漏失、高套压、高含硫油气井运用及泡酸解卡对后续作业有何影响,需要进一步分析研究。

正文:

酸化作业主要用于钻完井后试油以及储层改造,钻井作业基本不需使用酸液。随着钻井技术的不断发展,尤其是超深水平井的广泛运用,水平段发生卡钻事故时的处理难度越来越大。塔里木油田塔中区块所钻的油气井除了探井采用直井外,其他预探井、开发井均为超深水平井。井越来越深,水平段长度越来越长,地层越来越复杂,给水平井钻探带来一系列技术难题,其中一个难点是一旦水平段发生卡钻,如何安全、高效的解卡。井斜角约为90°的长水平段发生卡钻,受现场条件限制,既不具备爆炸松扣的条件,也不具备倒扣作业的条件[1-2]。如果采用泡解卡剂方法解卡,则时间长,效率低,成本高,而且

井下硫化氢可能会对井下钻具产生严重危害[3]。而采用泡酸解卡工艺具有处理时间短、效果好、处理事故费用低等优点[4-5]。塔中区块水平井开发地层均为奥陶系碳酸盐岩储层,这使泡酸解卡成为可能,但储集空间为碳酸盐岩裂缝、岩溶孔洞,具有“易喷、易漏、高含硫”等特点,也是泡酸解卡的难点和风险因素。

1 塔中11井概况

塔中11井设计井深m,裸眼段长m,其中井斜角近90°的水平段长m。采用三开式井身结构,二开采用?.9mm钻头钻至井深m,下入?.8mm套管至井深m;三开采用?.4mm钻头钻进,裸眼完井。造斜点m,A点为m,设计B点为m。钻进至.5m发生第1次井漏,在.7m发生第2次井漏,钻至m遇高压气层,并发生多次溢流险情,随后钻头在井深m和m分别发生卡钻事故。

2 钻井技术难点

(1)溢漏同存,井控风险高。水平段存在2个漏失层和1个高压层,形成“上漏下喷”,现场施工难度大。油气层活跃,气液置换量多,油气上窜速度快,钻井液几乎无密度安全窗口。循环时钻井液边漏失,液气分离器出口火焰边持续燃烧。

(2)钻井液性能难维护,携砂效果差。钻井液日消耗量大(每天漏失钻井液m3以上),钻井液全部为新配,即配即用,性能难达标,使其润滑性变差,摩阻增大,井眼轨迹难控制;此外,井漏致使钻井液返速低,不利于携砂,岩屑沉积在水平段易形成岩屑床。

(3)明显卡钻迹象。下钻至m后遇阻,用方钻杆接单根下钻至m,因套压上升至5MPa,关半封闸板防喷器,节流循环排气。当套压降至1.5MPa以内结束循环,活动钻具发现钻具被卡。采用向上提kN,向下压kN,转25圈的方法解卡。

(4)划眼困难。上提正常,下放遇阻,反复划眼后,有越划越浅的趋势。下钻至m遇阻划眼,划眼后不能顺利接单根,倒划至m,再正划至m,期间用黏度s的稠浆携砂两周,效果均不理想。

(5)托压严重。泡酸后继续钻进了34m,泡酸前摩阻为80kN,泡酸后下放摩阻达到kN。原因是钻进时形成的润滑性较好的滤饼在泡酸后遭到破坏,新形成的滤饼润滑性差,促使摩阻增大,托压严重,定向困难。

3 卡钻经过及处理

3.1 第1次卡钻情况

3.1.1 经过及原因 螺杆钻具已到使用时间,起钻更换螺杆后,下钻继续强钻。下钻到底转动转盘,节流循环排气,套压从0MPa升至5.8MPa,停止活动钻具。上提钻具至井深m,关半封闸板防喷器节流循环排气,漏失钻井液12.5m3,套压上涨超过6MPa,并有继续上涨趋势,立即关井。随后套压升至15.0MPa,环空反挤密度1.06g/cm3的钻井液30m3,密度1.40g/cm3的加重钻井液50m3,立压9.5MPa↑17.4MPa↓0MPa,套压15.0MPa↑18.4MPa↓0MPa,关井观察。观察无异常情况后开井,并上提活动钻具,上提2.5m后,悬重kN↑kN,钻具未提开。于是下压钻具5m,悬重kN↓kN未开,钻具卡死。

钻具从关半封闸板防喷器到开井活动钻具,总共静止min。前期复杂,套压高,关半封闸板防喷器节流循环及环空反挤,均无法活动钻具,致使钻具在裸眼段静止时间过长为本次卡钻的直接原因。在水平段.5m和.7m分别钻遇2个漏层,前期堵漏和强钻时堵漏材料和岩屑未能及时返出地面,节流循环时漏层的岩屑和堵漏材料可能上返,环空反挤时可能将一部分材料在环空堆积成为发生卡钻的间接原因。其次,该钻井队刚从中石化塔河油田转战中石油塔里木油田,对塔中区块复杂处理的经验不足、操作不及时,造成高套压,处理难度变大,井况变复杂。

3.1.2 卡钻的相关计算 发生卡钻时钻井液的主要性能为:密度1.06g/cm3,黏度46s,塑性黏度15mPa·s,屈服值6Pa,切力2.5Pa,API失水量5mL,API滤饼厚度0.5mm,含砂量0.2%,pH值11,HTHP失水量12mL,HTHP滤饼厚度1mm,固相含量15%,氯根含量4mg/L。

卡钻时钻具组合及长度为:?.4mmPDC钻头×0.29m+?mm1.25°螺杆×4.96m+?88.9mm浮阀×0.51m+?88.9mm浮阀×0.52m+?.6mm无磁悬挂×5.88m+?88.9mm无磁加重钻杆×8.81m+?88.9mm钻杆×.38m+?88.9mm加重钻杆×.09m+?88.9mm钻杆×.06m。

第1次卡钻钻头位置m,井深5m。?.8mm套管内容积19.37L/m;?.4mm钻头的裸眼容积18.23L/m;?88.9mm加重钻杆内容积2.19L/m,闭排容积7L/m;?88.9mm钻杆内容积3.87L/m,闭排容积6.7L/m;?88.9mm钻具所在的裸眼环空容积为11.53L/m。经计算可得,卡钻时套管内环空钻井液体积为54.68m3,裸眼环空钻井液体积8.86m3,钻头至井底钻井液体积为0.16m3,水眼体积为19.01m3,即井筒内钻井液总体积为82.71m3。此外,钻头至第2个漏点.71m的裸眼环空体积2.70m3;钻头至第1个漏点.5m的裸眼环空体积5.00m3。

钻进中录井每米捞砂取样和做碳酸盐含量分析实验,调取裸眼段碳酸盐含量分析实验数据后[6],决定采用盐酸、氢氟酸、缓蚀剂、水配制成质量分数14%、密度1.06g/cm3的酸液。

3.1.3 卡钻处理过程 解卡作业前先做好施工方案和应急预案,注酸前正转转盘45圈,下压钻具至悬重kN。先注密度1.06g/cm3、黏度s前置液4m3;接着注密度1.06g/cm3、黏度60s酸液15m3;后注密度1.06g/cm3、黏度s后置液3m3。完成后倒换闸门,开始用井浆顶替酸液至卡点位置。替井浆到3.8m3时钻具明显振动,转盘转动,悬重恢复,钻具解卡。接着替井浆16m3,将钻具水眼剩余酸液全部推入裸眼环空,让其完全反应。然后环空反挤26m3井浆,正注密度1.40g/cm3、黏度70s加重钻井液10m3。完成所有操作后,套压由14.2MPa降至1.5MPa,抓紧时间探伤起钻。

3.2 第2次卡钻情况

3.2.1 经过及原因 控时控压钻进至井深.22m后划眼,待井下正常后再进行MWD测斜作业,钻头需提离井底0.9~1.2m后静止。第1次测斜钻具提离井底1.11m,静止7min测斜不成功;第2、3次测斜钻具提离井底0.94m、0.9m静止2min测斜不成功;第4次测斜钻具提离井底0.9m,静止6min测斜不成功。停止测斜,上下活动钻具有阻卡;转动转盘,扭矩不断升高,转盘憋停,停止转动,扭矩不释放,钻具发生卡钻。发生卡钻时的井斜角88.9°,发生卡钻后采取如下措施:首先,上下活动钻具,活动范围:~kN(原悬重kN);其次,正转转盘50转,下压至悬重kN;接着,注黏度s的稠浆30m3循环携砂洗井,期间上下活动钻具,活动范围:0~kN,漏失钻井液达m3;然后,每2h活动钻具一次,钻具活动范围:0~kN,正转转盘40转,未能解卡;最后决定再次使用泡酸解卡方法。

第1次泡酸解卡后,对井径造成了影响。泡酸后造成井壁不平滑,反应残留物及一些岩屑下沉在下井壁,循环冲洗、倒划眼都不能有效解决沉砂问题。钻井液消耗大,性能难以维护,井底岩屑返出困难,高压气层、漏失层加速岩屑床的形成。岩屑床致接单根下放钻具时,岩屑堆积,顶住钻头或钻具接头。泡酸后原润滑性好的滤饼被破坏,新形成的滤饼润滑性差,造成摩阻增大,表现为托压严重、定向困难。经测斜发现有增斜的趋势,于是甩掉螺杆,采用常规钻具加MWD仪器的钻具组合进行降斜、勤测斜的方式钻进。每次起下钻在井段~m,摩阻~kN,对该井段进行多次正划眼和倒划眼,均没有明显改善,下放遇阻严重。阻卡严重,给测斜作业带来很大难度,每次测斜需要多次反复摆工具面,致使测斜时钻具静止时间延长造成卡钻。

3.2.2 第2次解卡的相关计算 发生卡钻时钻井液的主要性能为:井深m,密度1.15g/cm3,黏度51s,塑性黏度14mPa·s,屈服值6.5Pa,切力7Pa,API失水量4.8mL,API滤饼厚度0.5mm,含砂量0.2%,pH值11,HTHP失水量12mL,HTHP滤饼厚度1mm,固相含量15%,氯根含量2mg/L。第2次卡钻时钻具组合及长度为:?.4mmPDC钻头×0.29m+×双母接头×0.84m+?88.9mm浮阀×0.51m+?88.9mm浮阀×0.52m+?mm(无磁短钻铤+MWD短节)×7.77m+?88.9mm无磁加重钻杆×8.81m+?88.9mm钻杆×2.09m+?88.9mm加重钻杆×.87m+?88.9mm钻杆×.6m。

第2次卡钻钻头位置m,井深.22m。卡钻时套管内环空钻井液体积为55.08m3,裸眼环空钻井液体积9.33m3,钻头至井底钻井液体积忽略,水眼体积为19.20m3,井筒内钻井液总体积为83.61m3。钻头至第2个漏点.7m的裸眼环空体积3.2m3;钻头至第1个漏点.5m的裸眼环空体积5.47m3。

3.2.3 卡钻处理流程分析 首先,节流循环排气,做好泡酸前的各项准备工作。连接泵车地面管线,清水试压合格。施工前先节流循环至少1.5循环周,通过调节节流阀开度控制好套压,为了避免或延缓后续施工出现高套压影响施工,宁愿让钻井液多漏一点,也不能让地层的流体侵入井筒太多。

第2步注密度1.06g/cm3、黏度s的前置液15m3,泵压20MPa,套压4MPa↑4.3MPa,漏失钻井液4.5m3。

第3步倒换泵车闸门,用排量8~9L/s注密度1.07g/cm3的酸液14.1m3。当酸液液面降至罐底时加清水1m3,配成冲洗液1.9m3,套压4.3MPa↑4.9MPa,漏失钻井液6m3。如条件允许,可在注冲洗液时,让泵车进入少量空气,从而使管线产生一定的振动,这种振动很有利于解卡。注酸期间,正转转盘45圈,钻具下压至悬重kN。

第4步倒换闸门,利用井队钻井泵注后置液。注密度1.06g/cm3、黏度s后置液3m3,泵压20MPa,漏失钻井液1.5m3。第5步倒换上水罐,替入密度1.15g/cm3的井浆5m3时悬重kN↑kN,钻柱微微振动,指重表晃动并恢复到原悬重kN,钻具解卡,事故解除。一旦钻具解卡,必须上提方钻杆下端的旋塞出转盘面,不间断转动转盘,防止再次发生卡钻。由前面计算可知,水眼体积19.2m3,酸液(包括冲洗液)16m3,后置液3m3,替井浆5m3,则进入裸眼的酸液为4.8m3,还有11.2m3在钻柱水眼内。如果不考虑酸液的漏失和挤入地层,则酸液在裸眼段长m;而钻头到第2个漏点距离为m,到第1个漏点距离为m,因此酸液至少到达了第2个漏点以上。接着继续替井浆15m3,漏失钻井液7.2m3。15m3井浆大于水眼内剩余钻井液量11.2m3,所以酸液全部出水眼,并且进入裸眼环空的钻井液量为3.8m3。3.8m3钻井液体积大于钻头到第2个漏点的体积3.2m3,小于替浆时漏失量7.2m3,可以认为大部分酸液通过第2个漏点漏入地层。假设酸液没有漏入地层,则进入裸眼环空钻井液体积3.8m3,小于钻头至第1个漏点的裸眼环空体积5.47m3,大于钻头至第2个漏点的裸眼环空体积3.2m3,认为这些酸液位于第1个漏点与第2个漏点之间,这为后续将残酸推入漏层创造了条件。

第6步,钻具已解卡,残酸留在裸眼内只会使井下情况更复杂。为了安全起见,要么尽快将残酸循环出地面,要么直接挤入地层。残酸到地面的处理也是一个很大的问题,处理不当会造成人身伤害和环境污染。考虑到井漏的实际情况,选择直接挤入地层是最好的方法。前置液、酸液、后置液的总体积为34m3,于是环空反挤密度1.40g/cm3的加重钻井液35m3。开始反挤时套压持续上升,并逼近12.5MPa(12.5MPa是旋转防喷器试压的最大动压值),此时不能停止转动转盘,不能关环形、半封闸板防喷器,是井控工作最关键时刻。随着加重钻井液不断进入环空,环空气体不断被挤回井底或地层,立套压不断下降,35m3加重钻井液注完后套压降至3.8MPa。

第7步,套压下降后,抓紧时间控压起钻。每当套压值超过5MPa,停止起钻,节流循环排气,注入高黏封闭浆,并根据现场情况,注入一定量的加重钻井液,使井底液柱压力能近平衡于地层压力。如果注完加重钻井液后,环空液面不在井口,起钻时必须进行液面监测和逐根钻具探伤。

4 认识与建议

(1)减少钻具在裸眼段静止时间。根据套压值大小,首先考虑使用旋转防喷器,尽量让钻具旋转起来;其次考虑关环形防喷器,上下活动钻具;在套压高,需要关半封闸板防喷器循环前,尽量将钻具起到套管内或直井段,避免循环时钻具因静止时间过长而发生卡钻事故。

(2)调整好钻井液性能。泡酸后,酸液对井径、井壁影响很大。泡酸使部分井径扩大,形成“大肚子”,易沉淀、堆积岩屑形成“砂桥”,起下钻遇阻或卡钻。井壁因泡酸而变得凹凸不平,原滤饼被破坏,增加了钻具摩擦阻力,易形成黏附卡钻。因此泡酸后维持钻井液携砂性、润滑性、造壁性显得尤为重要。

(3)避免出现高套压。出现高套压后的复杂处理,大大增加了卡钻几率。一般采用适当提高钻井液密度、节流循环排污、注稠浆和重浆帽、环空反挤等方法控制好套压,避免复杂恶化。

(4)测斜时要警惕钻具卡钻。定向钻进时需要经常测斜,测斜需要钻具静止。在复杂情况下测斜,如果测斜不成功,不仅要上下活动钻具,还要转动钻具,待各项钻井参数正常后再测斜,避免长时间多次连续测斜作业。

〔编辑 景 暖〕

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